注水泵是油田二次采油的關(guān)鍵設備,注水泵能否正常運行,直接影響采油廠(chǎng)采油任務(wù)的完成,并關(guān)系到聯(lián)合站的節能降耗工作
。
采油一廠(chǎng)江河聯(lián)合站共有注水設備6臺,其中2000kW的D300-150×10A型大泵3臺,1200kW的DFl20—180×12型高壓泵3臺。
多年來(lái),潤滑油系統故障問(wèn)題一直影響著(zhù)注水泵的正常運行,平均每年要檢修15次以上,每次檢修需要耗時(shí)3天,每年檢修泵
需要耗時(shí)45天以上。每年檢修需要耗費大量的人力與物力。
通過(guò)對潤滑油系統的設計結構和原理進(jìn)行認真研究分析,發(fā)現主要問(wèn)題是潤滑油過(guò)濾器結構不合理,于是對其進(jìn)行改造。
改造后投人生產(chǎn)運行,效果非常顯著(zhù),徹底消除了事故隱患,保障了生產(chǎn)。
1、存在的問(wèn)題
通過(guò)觀(guān)察、分析發(fā)現,原潤滑油進(jìn)泵過(guò)濾器結構不合理,存在如下問(wèn)題:
a、拆裝清洗不便。因過(guò)濾器壓蓋直接和過(guò)濾出口管線(xiàn)連接,每次為清洗過(guò)濾器芯,必須把整個(gè)過(guò)濾器連同過(guò)濾管線(xiàn)一起
拆下,給正常維護帶來(lái)不便。
b、整個(gè)系統泄漏點(diǎn)多。
c、壓蓋安裝不能到位。因過(guò)濾器壓蓋上管線(xiàn)有方向性,使壓蓋壓緊度和管線(xiàn)連接矛盾。
d、潤滑油量小。由于潤滑油從過(guò)濾器底部進(jìn)入,過(guò)濾器芯和過(guò)濾器底部空間太小,使潤滑油流量小,而不能完全滿(mǎn)足注
水泵潤滑點(diǎn)的潤滑需要。
2、改進(jìn)措施
從以上分析可知,主要問(wèn)題在于過(guò)濾器壓蓋和過(guò)濾管線(xiàn)直接連接的結構缺陷,為此制定出以下解決方法:
a、將過(guò)濾器出口設計在過(guò)濾器中上部,與過(guò)濾器壓蓋分開(kāi),以免拆洗時(shí)拆整個(gè)潤滑管線(xiàn),并解決了壓蓋不能上緊的問(wèn)題
,減少了潤滑油的泄漏。
b、將過(guò)濾器進(jìn)口從過(guò)濾器底部移到中下部,這樣可以增大潤滑油進(jìn)油空間,使潤滑點(diǎn)油量充足,避免了供油不足的問(wèn)題
。
c、在過(guò)濾器芯上部增加一壓緊環(huán)。使過(guò)濾器芯在工作狀態(tài)能固定不動(dòng),以免影響過(guò)濾器過(guò)濾效果。
3、使用效果
該技術(shù)改造方案投資少,簡(jiǎn)便易行,不需對潤滑油系統進(jìn)行大的改動(dòng)。改造后的過(guò)濾器具有密封性能好和易維護等優(yōu)點(diǎn),
投入使用后,徹底避免了因潤滑油問(wèn)題而造成注水泵頻繁檢修,大大降低了啟泵頻率,保證了注水任務(wù)的完成。